元能科技(廈門)有限公司
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前 言
產氣是電池在制程以及使用過程中不可避免的現象,如化成產氣、循環產氣、過充過放產氣、存儲產氣等,在不同的工況條件下對產氣量以及產氣成分的要求也不同,其中,存儲產氣測試是為了模擬電芯在擱置存放階段的性能穩定性,能夠幫助研發人員更好的優化材料和電芯設計。
另外,隨著高容量硅基負極材料的快速發展,硅基表面改性和元素摻雜等技術雖然能顯著提升能量密度,但若表面堿性殘留和包覆不完整,會使其在勻漿過程中與溶劑反應產生氣體,影響極片涂敷質量,因此,硅基負極材料也需要評估其在溶劑中的產氣性能。
傳統測試存儲產氣的方法通常采用烘箱存儲一定時間后,人工取出電芯到自制天平裝置上進行單點體積測量,操作示意圖如圖1所示,這種非原位方法改變了電芯的實時環境和狀態,會造成以下幾個問題:
1.需要多臺設備組合完成實驗:如烘箱、電壓表、天平、滿充存儲補電設備等;
2.電芯在轉移過程中有溫度變化,影響產氣體積;
3.電芯體積測量需要人工手動記錄和整理,存在數據抄寫錯誤風險;
圖1.非原位存儲產氣測試流程圖
元能科技推出一款原位多通道存儲產氣測試系統,如圖2所示,可實現在同一臺設備中進行多溫度存儲、電壓測試、體積測試和數據自動記錄的功能,與傳統方法的功能對比如表1所。原位集成方法讓存儲產氣測試So easy!
圖2.原位多通道存儲產氣示意圖
表1.傳統方法與MSG2000功能對比表
1. 產氣體積測量原理
結合牛頓定理(公式1)和阿基米德浮力定律(公式2),通過專用傳感器實時測得待測樣品在硅油里的拉力,進一步換算得到電芯體積(公式3)。
其中重力加速度g為9.8m/s2,ρ硅油為0.971g/ml(25℃)。
2. 實驗設備與測試方法
實驗設備: 型號MSG2000(IEST元能科技),測試溫度范圍:室溫~100℃,油浴鍋數量可選配,設備外觀如圖3所示。
圖3.MSG2000設備外觀圖
3. 存儲產氣測試案例
3.1 三元電芯存儲產氣測試
為了進一步提升高鎳三元材料的電化學性能和存儲穩定性,通常要對其進行不同方式的改性,如摻雜或包覆。如圖4是一組三元電芯的3個平行樣在70℃條件下存儲72天的體積和電壓變化趨勢,經過高溫存儲,電芯的體積增加13%左右,電壓從4.35V降至4.1V,說明NCM三元材料在高溫下存在結構不穩定,與電解液發生副反應產氣氣體,后續可不斷優化三元材料的高溫結構穩定性。
圖4.三元電芯存儲過程體積和電壓變化曲線
3.2 極片產氣測試
電池在存儲和使用過程中易產氣,區分正極側產氣和負極側產氣,對于探究產氣原因以及改善產氣行為都有重大意義。如圖5為兩個滿充的平行樣電芯,一個電芯拆解出正負極極片后,分別加入足量的電解液封裝,并測試其在65℃存儲時的產氣行為,另一個電芯直接測試存儲產氣行為,結果發現負極側產氣量要明顯高于正極側產氣量。
圖5.LFP/Gr體系100%SOC時極片及電芯產氣
3.3 硅基漿料產氣測試
硅基材料比容量高,但體積膨脹量大,首次效率,業界通常采用表面改性、元素摻雜、預鋰化等改性手段降低其體積膨脹提升首次效率,然而這些改性過程中會伴隨著不穩定因素,例如表面堿性和包覆不完整會導致納米硅暴露出來,并在制漿過程中與氫氧根離子反應產氣,造成涂布過程加工問題。如圖6:三種不同改性工藝的硅基材料,用同一配方制作成漿料并測試其隨時間的產氣變化情況,發現A方案產氣量最少,說明改性方案A要優于其它兩種改性方案。
圖6.不同改性工藝硅基漿料產氣
4. 總結
本文使用元能科技的多通道存儲產氣(MSG2000)測試了硅基漿料產氣、極片產氣以及電芯產氣,實現從材料層級到極片層級再到電芯層級的全方位的產氣表征,可助力材料及電芯研發。
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